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数控系统中手摇脉冲发生器不能正常工作的修理方法 [2012-08-16] |
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| 这类故障可分为两种情况:
1、转动手摇脉冲发生器时,显示器上的位置显示发生变化,但机床不动。此时首先确认机床是否处于锁住状态,如果没有被锁住,应使用诊断功能来确认伺服断开信号是否已被输入到数控系统内。如上述处理无效,则故障多数是出在伺服系统,可对伺...
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1325数控CNC加工中心 [2012-08-16] |
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| 机型 JX-1325
X.Y轴行程 1300X2500mm
Z轴行程 300mm
台面结构 真空吸附
重复精度 0.025(+/-mm)
最大切割速度 30000mm/min(伺服)
15000mm/min(步进)
往返最高速度 45000mm/min
主轴功率 7.4KW
主轴转速 0-24000rpm/min
运行指令 G code*.u00*.mmg*plt
工...
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数控系统中给伺服系统进给轴动态跟踪误差报警的排除方法 [2012-08-16] |
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| 发生动态跟踪误差报警时,可从以下几个方面进行检查:
1、检查伺服电机的额定转速是否过高;
2、检查相应轴的模拟量输出锁存器是否正常;
3、检查位置反馈电缆线接插件是否接触不良;
4、检查模拟量输出增益电位器是否良好;
5、检查脉冲编码器工作是否...
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数控系统中伺服系统出现过热故障的处理方法 [2012-08-16] |
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| 伺服系统出现过热时,引起热动开关动作,在数控系统上就会显示出过热报警,但一般不具体显示报警的部位,此时应首先区分是何种保护开关动作,然后根据不同情况采取相应的措施予以解决:
1、伺服单元的热继电器动作,此时应先检查热保护继电器的设定是否有误,然后检...
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数控系统中进给伺服系统大电流报警产生的原因 [2012-08-16] |
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| 进给伺服系统产生大电流报警多是因为伺服速度控制单元的功率驱动元件晶闸管模块或晶体管模块损坏。检查方法是在切断电源后,用万用表(不能用数字式万用表)测量模块的集电极和发射极之间的阻值,如小于或等于10Ω,则表明该模块已损坏。此外,伺服速度控制单元的印制电...
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操作规程之Z8612(12公斤)热芯盒射芯机 [2012-08-16] |
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| Z8612(12公斤)热芯盒射芯机操作规程
1、遵守铸造设备通用操作规程。
2、工作前还必须遵守:
a、 检查设备上行程开关和碰块的位置是否正确,如不正确,必须调整。
b、 接通电源,打开压缩空气伐门,先用手动方法,对各机构逐进行点动试车,然后用自动方法,进行...
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LonWorks现场总线技术在列车监控系统中应用 [2012-08-16] |
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| 目前,国内列车通信网络的应用主要集中在L型网络。在铁路系统内采用开放的IEEE标准将可以保证多厂家产品的互操作性,从而可以帮助促进供应链中每一环节的竞争力,加快技术发展。
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数控系统中进给伺服系统产生过载报警主要有哪些原因 [2012-08-16] |
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| 数控系统中进给伺服系统产生这类报警的原因主要有:
1、伺服单元有关电机电流的限定值设定错误,主要是上限值设定得过低;
2、机械负载异常(可用示波器或电流表通过监测电机电流进行判断);
3、伺服电机的永久磁体脱落,对于不带制动器的电机,空载时用手转...
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操作规程之拨丝机 [2012-08-16] |
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| 适用机型:BCM-1/550,BC-1/750,KFZE-20,K25,K50
一、 认真执行《锻压设备通用操作规程》有关规定。
二、认真执行下述有关补充规定:
(一)
工作前检查拨丝模及其他另、部件应完好无崩裂。拨丝模安装正确,紧固牢靠。
(二) 工作中认真做到:
1、概括工艺...
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数控系统中产生进给伺服系统电压过低报警的原因 [2012-08-16] |
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| 数控系统中产生进给伺服系统电压过低报警可能是由于:
1、输入的交流电源低于允许的电压范围,此时需调整变压器抽头予以解决;
2、伺服变压器的副边与伺服单元之间连接不良;
3、伺服单元印制电路板接触故障。 转载 数控系统 伺服系统 低压报警
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